| LongEZ Plan Changes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| CAUTION - This summary of plan and safety related changes for the LongEZ was extracted from Canard Pusher | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| issues 24 through 82. | issues 24 through 82. There are 150 plans changes given in this file (posted 9/2/2003) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| There is no guarantee the list is complete or accurate. If errors or omissions are discovered, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| please contact Marc Borom at: | borommarc@earthlink.net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| and the list will be corrected. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| This list extends the efforts of Joe Masone and Marc Borom through the addition of later CPs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributions were also made by Tim Crawford (sadly, now deceased) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The file may be copied into Excel and sorted by Chapter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other useful links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ez.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The complete Canard Pusher Index as a web searchable file | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plans Change # |
Category | CP # |
Location In Plans |
Chap | Pg | Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | MAN-GRD | 24 | Section I | 21 | 8 | The Bendix fuel pump called out does not have a means of safetying the bottom cap. This is done on certified aircraft as follows: Bend the small tab shown 90 degrees, drill a #50 hole in it, safety with .032 stainless safety wire, tied to the fitting. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MEO | 24 | Section I | 19 | 10 | Oops! We forgot to include the tie downs in the
Long-EZ plans. Drill a 3/8" hole
through the wings, 13" inboard along the leading edge, and 9.5" aft
of the leading edge. This will assure
that you do not drill through the shear web, but will be just aft of the
shear web. Now flox a piece of
aluminum tube into each wing, so that the tube is flush with the skins top
and bottom. 3/8 O.D. x .049w 2024T3.
Obtain two AN4 bolts and make up a couple of removable tie downs as
shown. These can be stored in the
centersection spar when not in use. |
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| 3 | MEO | 24 | Section I | Sect VI See landing brake
bushing revision below under VariEze plans change. |
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| 4 | DES | 24 | Section I | 21 | Chap 7 & 21 See Safe-T-Poxy
recommendation below for fuel. |
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| 5 | MEO | 25 | Section I | 5 | 1 | Spacing between dimension on
fuselage sides is 10", aft dimension is 3". |
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| 6 | MEO | 25 | Section I | 20 | 2 | Add A,B,C, dimensions: A =
102.15" B = 108.35" C =
118.35" |
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| 7 | MEO | 25 | Section I | BACK COVER | Wing root leading edge should be
113.9", not 113.4" |
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| 8 | MEO | 25 | Section I | 19 | 9 | Step 9. Second line should read "form the
0.7" rib by removing foam with a rotary file". |
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| 9 | MEO | 25 | Section I | 19 | 6 | Step 6. Third line down LWA7 should be LWA2. |
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| 10 | MEO | 25 | Section I | 19 | 6 | Lower right paragraph, LWA7
should be LWA2. |
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| 11 | MEO | 25 | Section I | 19 | 7 | Bottom right, 3 lines up, LWA7
should be LWA2. |
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| 12 | MEO | 25 | Section I | 19 | 8 | Bottom left, 2 lines up, LWA8
should be LWA7. |
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| 13 | MEO | 25 | Section I | 20 | 1 | Step 1. Third line down, Add page A3 and A14. |
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| 14 | MEO | 25 | Section I | 2 | 2 | Airframe bolts AN3-11 should be
AN3-11A |
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| 15 | MEO | 25 | Section I | 2 | 1 | Tools. Change "2 pcs 16 x 48" to
"One piece 1/16" or 1/8" thick x 24" x 48" |
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| 16 | MEO | 25 | Section I | 10 | 2 | Clarification: Remove the word "centerline" two
places, W.L. 19.4 is correct, but is not centered on the shear web. |
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| 17 | MEO | 25 | Section I | 4 | 2 | Bottom right: Clarification: "both sides" means "left and
right, on the forward face only"!
The foam doubler goes on aft face, with no additional plies at this
time. See Section A-A, B-B and C-C on
page A3. |
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| 18 | MEO | 25 | Section I | 3 | 3 | Jig table size omitted - add 3
ft x 11 ft. |
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| 19 | MEO | 25 | A4 | Engine mount extrusions
"Chapter 6" should be "Chapter 14", 2 places. |
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| 20 | MEO | 25 | A5 | Clarification: The 15 ply BID pad for the aft gear attach
angle should stop at W.L. 12.35 (Don't glass above 12.35)(Chap 5). |
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| 21 | MEO | 25 | Section I | 2 | 4 | Metal. "3 ft of 1.8 x
1" x 1" should be "3 ft of 1/8" x 1" x 1"
aluminum angle" |
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| 22 | MEO | 25 | Section I | A3 | Correction. Hole for gear retract drive tube should be
1" to the right of CL. |
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| 23 | MEO | 25 | Section I | 13 | 6 | NG 31 is called out of R45 dark
blue foam, should be R100 1/4" red foam, see page 2-3. Also note on page 2-3 that F28 can easily
be cut in one piece from the instrument panel foam sheet. |
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| 24 | MEO | 25 | Section I | BACK COVER | Back Cover Nose gear CL is a
W.L. -22 not -23. |
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| 25 | DES | 25 | Section I | 4 | 3 | Aluminum can be substituted for
the steel firewall, don't install fiberfrax now. Wait until after cowling installation. This allows you to wrap the fuselage skin
around onto plywood and allows you to layup the 1 ply inside lip on the cowl
lip. You will then have to remove things bolted to the firewall to install the fiberfrax and aluminum. Install fiberfrax with silicone rubber, not epoxy. |
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| 25 | a | DES | 25 | Section I | 2 | 2 | See changes for page 4-3 |
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| 26 | OPT | 25 | Section I | To save work and weight
substitute UND for BID on centersection spar as shown on page 4 of this
newsletter. |
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| 27 | DES | 25 | Section I | For rough or grass fields and to
relieve stress on nosegear components, install the spring assembly (page 8)
in place of the NG 9/10A rod. |
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| 28 | MEO | 25 | Section I | 14 | 2 | Step 4. Outboard LWA 1 (sketch on left center of
page) 1.0" dimension should be to outside of CS 5 and 8, not
inside. Change inside dimension to
0.75". Be sure to transition
edges of all metal parts with flox. |
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| 29 | MEO | 26 | Section I | 16 | 3 | CS119 should be 4.1" not
3.1" |
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| 30 | MEO | 26 | Section I | 10 | 3 | Upper right drawing #3 holes
should be 1/4". |
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| 31 | MEO | 26 | Section I | 19 | 5 | Lower left paragraph, 3 plies
should be 2 plies. |
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| 32 | MEO | 26 | Section I | 19 | 3 | Last paragraph, third sentence
between "at" and "12" add "the correct place at the
wing top. Hot wire "0"
to". |
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| 33 | MEO | 26 | Section I | 11 | 2 | Lower left side, 3 lines up -
should be 2 strips, not 3 strips. |
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| 34 | MEO | 26 | Section I | 2 | 1 | LMGA is used in Chapter 5 not
Chapter 9. |
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| 35 | MEO | 26 | Section I | 9 | 1 | Landing brake paragraph - after
the word "installation" add the words "and other important
landing brake details". |
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| 36 | MEO | 26 | Section I | 19 | 15 | Clarification: CS127 can be made from the drawings on
these two pages. Use .032" 2024T3
aluminum. |
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| 36 | MEO | 26 | Section I | 19 | 16 | Clarification: CS127 can be made from the drawings on
these two pages. Use .032" 2024T3
aluminum. |
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| 37 | MEO | 26 | Section I | 8 | 1 | Sides of roll over structure
should be 13" not 12.7". |
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| 38 | MEO | 26 | Section I | 10 | 3 | Two places, cut 12 pcs. UND
should be, cut 6 pcs. UND. |
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| 39 | MEO | 26 | Section I | 26 | 1 | VariEze canopy (Chapter 22)
should be "Long-EZ canopy (Chapter 10)". |
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| 40 | MEO | 26 | Section I | 16 | 3 | The AN 315-3 jamb nut shown is
not supplied in the bill of materials.
It is satisfactory to substitute a MS21042-3 nut. Run a 10-32 tap through the MS nut before
installation. |
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| 41 | MAN-GRD | 26 | Owners Manual | 33 | After "70 to 80 psi"
add "75 to 85 psi for 6-ply tires". |
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| 42 | OPT | 27 | Section I | 4 | 2 | Add "alternate the BID and
UND plies that reinforce the sides of the forward face of F-22". Note:
Modification is not required if you have already installed these without
alternating. |
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| 43 | MEO | 27 | Section I | 18 | 7 | Lower right "to firewall
bulkhead" should be "to aft end of canopy frame FS 117" (two
places). See page 18-5. |
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| 44 | MEO | 27 | Section I | 10 | 1 | Step 1 paragraph two Refers to
two 7 x 14 x 41 blocks (two places), change this to one block. |
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| 45 | 27 | Section I | 9 | 3 | Move the 3/8" holes in all
four extrusions up 0.4". Also
modify outlines to maintain original edge distances around the 3/8"
hole. This moves the entire main gear
up 0.4", resulting in an improved gear-fuselage juncture reducing
aerodynamic drag. |
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| 46 | OPT | 27 | Section I | Revise F28 bulkhead by moving
the longeron notch down 0.25".
This raises F28, for better fit to canopy. |
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| 47 | DES | 27 | Section I | Due to a probable rubbing of the
rudder cable on the aileron pushrod, the left hand rudder pulley bracket
should be moved up 0.6". If you
have already mounted the 3 bolts in the firewall such that you cannot make
this change, you can provide cable clearance by carefully bending the rudder
pulley bracket to move the pulley aft approximately 0.2". Bend as shown below. |
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| 48 | DES | 27 | A4 | Increase size of firewall at top
as shown to assure adequate height to fit cowling. |
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| 49 | MEO | 27 | Section I | 22 | 6 | On circuit breakers, change
"roll trim" to "fuel pump". |
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| 50 | MEO | 27 | Section I | 7 | 1 | Section A-A. This sketch is not accurate. See page A2 for the correct full size
drawing. Also note LPC #46 in this
CP. |
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| 51 | MEO | 27 | Section I | 10 | 1 | Step 1 Refers to Chapter 13 for
winglets, should be Chapter 20. |
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| 52 | MEO | 27 | Section I | 8 | 1 | Roll over structure assembly
4.5" should be 4.0", moving shoulder harness insert outboard
1/2". |
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| 53 | MEO | 27 | Section I | 2 | 1 | Add CLI and NG5 to Brock
list. |
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| 54 | MEO | 28 | Section I | 24 | 1 | Step 1, 3rd paragraph, glass
with one ply of BID. |
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| 55 | MEO | 28 | 2 | 2 | Bill of Materials AN970-4
Washers, should be 11 not 5. |
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| 56 | MAN-GRD Clarification CP #25 | 28 | Section I | Page 6 Lower right corner. Long-EZ spar cap thickness. This box must be complied with. Several builders have ignored this. Do not omit this, you must have the
prescribed amount of glass in the spar caps, in both the centersection spar
and the wings. |
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| 57 | MEO | 28 | Section I | 3 | 23 | Wet out Delete this paragraph
entirely and add the following: WET
OUT - Squeegee cloth from center outward aligning the the fibers straight and
removing wrinkles. Pull the outside
edges to straighten any wrinkles.
Brush or stipple epoxy into any dry areas or pour on additional epoxy
and squeegee out uniformly. Check for
excess epoxy "ridge" with the squeegee. (page 3-11). |
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| 58 | MEO | 28 | A5 | On the main gear mounting pads
bottom of page, two places shows only 1 ply.
Should be 15 plies of BID. |
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| 59 | MEO | 28 | Section I | 21 | 6 | Section F-F The outside strips of UND glass, the third
ply in layup #7 and #9 (shown on Page 21-4) has been omitted. This should be shown on Section F-F (on the
outside of the tanks, directly above layup #4 directly below #3). |
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| 60 | MEO | 28 | Section I | 21 | 3 | Fifth paragraph. 1/4 - 27 NTP should be 1/8 - 27 NTP |
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| 61 | MEO | 28 | Section IIL | 37 | Lycoming Engine Installation,
bill of materials. Engine mount
hardware - under 8 #71032 rubber bushings, add: OR 8 #6083 rubber bushings. This choice will depend on the size hole machined into your engine.#71032 for 1" diameter hole and #6083 for 7/8" diameter hole. |
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| 62 | MEO | 28 | Owners Manual | 24 | Add maximum landing brake
extension speed - 95 kts. |
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| 63 | MEO | 28 | Section IIC | 3 | Lycoming Engine
Installation. Third paragraph on the
right. MA3-SPA should be MA3-PA. |
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| 64 | DES | 28 | Section I | 19 | 17 | Snub the aileron hinge pins per
instructions in this newsletter. |
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| 65 | MAN-GRD | 29 | Section I | There are indications that the
back injury noted on accidents (pg 3) may have been caused by the center
speed brake diagonal bulkhead being forced through the seat back after
failure of the landing gear and the airplane's belly impacted the ground. Refer to the sketch and remove the portion
of the plywood bulkhead (part #LB9) shown to allow it to collapse without
piercing the seat bulkhead. Double
check that the speed brake arm (#LB20 & #LB2) does not go over center
with speed brake down - recheck the 40 lb. closure force. |
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| 66 | MEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | MEO | 29 | Section I | 5 | 3 | Nuts on the AN6-80A bolt should
be AN363-624, not MS21042-6. |
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| 68 | MEO | 29 | Section I | 4 | 1 | Note at the foot of the
page. Remove "NOT" so that
it reads, "micro slurry is used on this type R45 foam. We do recommend slurry to be used on all of
the various foams in a Long-EZ. |
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| 69 | MEO | 29 | Section IIL | 14 | Conical engine mount. The 7/8" O.D. x .049 cross brace tube
must be moved down in order to clear the fuel pump. It is shown in the correct position on page
15. |
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| 70 | MEO | 29 | CP#28 | 8 | Under builder hints, UND layups
on the fuselage sides should be + 30 not + 45. This is shown correctly in the plans. |
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| 71 | MEO | 29 | Section I | 2 | 1 | Add to Ken Brock parts list - 4
spacers A4-84 and 2 nuts J1.25 (axle spacers and nuts). |
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| 72 | MEO | 29 | Section VI | 2 | Landing Brake - part number LB10
should be changed to make the "ear" 1/2" longer to avoid
interference with LB3. If you bought
this LB10 part from Ken Brock, this change has already been accomplished. |
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| 73 | 29 | Owners Manual | 66 | checklist - After
"canopy-locked" add "visually confirm proper canopy latch
engagement and proper safety catch engagement". |
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| 74 | 29 | Owners Manual | 47 | Add, CAUTION prop bolts -
recheck torque (180 in.-lbs.) before next flight when a transition is made
from a wet climate (high humidity) to dry conditions. Wood shrinkage in dry environment can
loosen prop bolts and result in flight loss of the entire propeller. |
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| 75 | MAN-GRD | 30 | Section I | 9 | 1 8 |
The
axle bolt location in the sketch on the lower left is not accurate. See sketch below. Warning - Note that the 1/16"
clearance between the main gear strut and the brake caliper is a mandatory
requirement. The caliper must not be
able to touch the strut or the wheel pant or you could have an intermittent
brake or even a brake failure. The
caliper must not be able to touch the strut or the wheel pant or you could
have an intermittent brake or even a brake failure. LPC #75 Ensure a minimum of 1/16" clearance between gear strut and brake caliper. |
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| 76 | 30 | Section I | 11 | 5 | See detail page 5.4 should read
"see detail page 11-4". |
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| 77 | 30 | Section I | 19 | 18 | Step 11. "Refer to chapter
6 and 7" should be "refer to pages 14-8 and 14-9". |
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| 78 | 30 | Section I | ? | ? | Antennas. Nav. antenna DES should be cut into two
equal lengths from a 48" piece.
Change the length to 22.8" long, not 24". |
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| 79 | 30 | Section I | 2 | 4 | Chapter 13 material list. SC
fiberglass strut cover is listed twice. |
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| 80 | 30 | A5 | 2" x 2" x 1/4"
aluminum ext. shown full size page 18-3, should be page 9-3. |
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| 81 | MAN-GRD | 30 | Section I | 19 | 14 | Section E-E. Detail A shows the
rodend bolt on the CS 132L belhorn reversed.
Anytime a rodend is cantilevered off one side of a belhorn, the bolt
head must be on the belhorn side, see sketches below: LPC #86, MAN/10HRS Reinforcement of top tab welded to the rudder pedal. |
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| 82 | 30 | Section I | 5 | 2 | Step 2. One ply of BID extend entire 103"
length, this ply of BID should be at 45 degree and can be in several
pieces. |
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| 82 | a | Clarification | 35 | Section I | 5 | 2 | Plans Change LPC #82, CP 30,
page 9. This has been causing some
confusion. This change was simply to
clarify the orientation of the one ply BID called out in Section I, page 5-2. This ply is not an addition. It goes full span along the longerons and
l |
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| 83 | 30 | Section I | 9 | 4 | The AN960-1018 washers called
out should be AN960-1016 and are not called out in the bill of materials on
page 2-4. Add 4 more AN960-1016 to the
2 washers called out. |
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| 84 | a | MEO | 30 | Section I | 21 | 5 | Step 10. We omitted to tell you
to micro a urethane foam block (2 lbs.ft3 green) to the 'flat' leading edges
of the strakes, see page 21-7, cure, then carve to match proper leading edge
contour (ribs R23, R45 and the wing). Slurry the foam and lay up two plies of UND crossing each other at 45 degrees to the leading edge of the strakes. Lap this layup 1/2" onto the strakes top and bottom. |
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| 85 | MEO | 30 | A5 | To right. "shown full size,
page 18.3" should be "page 9-3". |
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| 86 | MAN 10hrs | 30 | 13 | 3 | Rudder pedal weldments. Before
10 hours of flight the top tab welded to the rudder pedal (see section I,
page 13-3) must be reinforced per Figure 2, page 5 this newsletter. Also change the full size drawings on page 13-3 to show the top tab per Figure 1, page 5 this CP. |
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| 87 | 30 | Section I | 13 | 4 | Change wall thickness on NG17 to
.188. Change wire diameter of spring
to .083. |
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| 88 | MEO | 31 | Section I | 19 | 16 | Part #CS127 is made from .032
2024T3 aluminum. |
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| 89 | MEO | 31 | Section I | 9 | 3 | Sketch on lower left of page
shows brake line run between the gear strut and brake disc. This is incorrect. The brake line must run around the inboard
face of the strut. This puts the strut
between the brake disc and the brake line. |
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| 90 | MEO | 31 | Section I | 20 | 4 | Step 6, says see Section III,
this should read, see page 22-3. |
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| 91 | MEO | 31 | Section I | 19 | ? | Covers for the access holes,
three each side, for wing attachment can be fabricated out of .016 aluminum
sheet, painted to match you airplane.
To install, stick over the hole using a small bead of RTV (silicone,
clear silicone rubber sealant by Dow Corning is best). The covers should be
taped or weighted into position and left to cure for at least 24 hours. They are water-tight and keep the rain out
of the attach area. If you need to
remove them later, a razor blade will easily cut them loose. |
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| 92 | MEO | 31 | Section IIL | Oops! We neglected to cover installation of the
ram inlet scoop. This prefab part
should be installed onto the bottom cowl, permanently. It is floxed into place, and has a flush
"pop" rivet approximately every 2" around the flange. After cure, one ply of BID is layed up inside lapping 1" onto the cowl and the ram inlet. |
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| 93 | MEO | 31 | Section IIL | 36 | Bottom left. AN823-4D should be
AN816-4, also aeroquip 496-4 should be 491-4. |
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| 94 | MAN 25hr | 31 | Section IIL | 36 | Remove the following aluminum
fittings: AN822-6-2D 2 , AN816-6D
2, AN823-6D 1,
AN912-1D 1, AN823-4D
1 And -Install the following steel substitute fittings: AN822-6-2 2 , AN816-6 2,
AN823-6 1, AN912-1
1, AN823-4 1. Refer to the adjacent circled items from Section IIL, page 36 to identify affected parts. Make the appropriate changes to Section IIL, pages 13, 18 and 37. |
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| 95 | DES | 32 | Section I | 16 | 2 | Step 3, paragraph 1, last
sentence. Pivot hole drilled to
23/64" (0.359). This results in
an extremely tight interference fit,(0.016) and it would work better using a
letter "U" drill (0.368) & better yet if you then ran a
3/8" press fit reamer (approximately 0.373) through the hole. |
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| 96 | MEO | 32 | Section I | 21 | 5 | Drawing at lower left. Material
for fuel valve mounting bracket should be 0.062 2024-T3 aluminum. The fuel valve handle should be trimmed
down to clear the instrument panel. |
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| 97 | MEO | 32 | A14 | lower winglet, tip template. The
arrow pointing inboard is correct, the words, "this side for
lt......", etc. are reversed. The
side shown is for the right winglet, transfer numbers to the other side for left. |
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| 98 | OBS | 32 | Section I | 22 | 6 | Center drawing. Delete "yaw trim bracket". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | DES | 32 | Section I | 14 | 10 | Sections E-E, F-F, G-G &
H-H. The UND layup #3 & #4 are
incorrectly shown to lap onto the CS7 & CS8 bulkheads. The words describing this layup on page
14-2 are correct. Layup #3 & #4 are layed up onto CS2 & CS3 in Sections E-E & F-F and only onto CS1 in Sections G-G & H-H. Applies also to 14-11 |
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| 100 | MEO | 32 | Section IIL | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | MEO | 32 | Section IIL | 37 | Add to the Brock parts list -
two spacers, part #SP-5. These spacers
are used as stand-offs to bolt the gascolator to the firewall. |
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| 102 | Clarification | 32 | Section IIL | 37 | CLARIFICATION. Part #LL-4 is used to stand off the mixture
cable clamp, and is shown as a 5/8" long stand off tube on page
16. Part #LL-3 (page 37) is used inside the AN111-4 bushings in the throttle & mixture arms, and is shown as a 1/4" x 3/16" x .25" spacer on page 17. |
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| 103 | DES | 34 | Owners Manual | 21 | First paragraph, "carbon
dioxide-type" should be "dry type fire extinguisher". |
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| 104 | MEO | 34 | Section I | 20 | 2 | Second paragraph, "3rd ply
is on the upper surface only" change "surface" to
"winglet" to clarify. |
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| 105 | MEO | 34 | Section I | 6 | 3 | The 1" x .7" x 3" wood doubler should be glassed over with 1 ply BID at 45 degrees, lapping .4" onto F28, top longeron and fuselage side. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | DES | 34 | Section I | 22 | 3 | System II with alternator. The wiring diagram does not show an
alternator circuit breaker between the B plus alternator terminal and the
battery. This protection is very
important and the circuit breaker should be sized to the maximum output of
the alternator. For example a 35 amp
alternator should have a 40 amp breaker. |
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| 107 | MEO | 34 | Section I | 19 | 8 | Step 10 clarification. The root of the aileron should be cut at 90
degrees to the trailing edge along the line on the top skin to the hinge line
defined by the 5.9 dimension. This cut is a vertical plane and will not pass through the point on the bottom skin that is defined by the 7.6" dimension. |
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| 108 | MEO | 35 | Section IIL | 7 | The brake master cylinder is shown mounted
on the inboard side of the CS73 bracket on Page 7, which is correct. It is incorrectly shown outboard of CS73 on
Page 13. |
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| 109 | MEO | 35 | Section I | 2 | 1 | Add the following to the parts
listed on page 2-1 of the Long-EZ plans under "custom prefab parts"
by Ken Brock Mfg.; Lycoming exhaust
system, Dynafocal engine mounts,
Conical engine mounts, A484
back up rings (4 required 2 each), JI.25 axle nuts (2 required), LE2-LL landing light mount kit, LMBG1 forward main gear attach brackets
(2), LMBG2 aft main gear attach
brackets (2) |
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| 110 | 35 | Owners Manual | 22 | Add the following to the Owners
Manual, page 22 under "Engine Out" "A windmill start uses less
altitude if you initially dive steeply to rapidly attain 135
knots" |
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| 111 | MEO | 36 | Section I | 16 | 4 | Universal joint CS120, should be
MS20271-B10, not AN271-B10 |
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| 112 | MEO | 36 | Section I | 9 | 1 | top right "Refer to Chapter
8" should read "refer to Chapter 14". |
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| 113 | MEO | 36 | Owners Manual | 32 | Aileron mass balance - it reads
"level to 10 degrees nose down", should read per Section I page
19-9 bottom left - "The aileron must hang between the angle that makes
the bottom surface level and the angle that makes the top surface level after
painting". |
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| 114 | MEO | 36 | Section I | 22 | 3 | Gear and canopy warning wiring
diagram. For clarification add the
correct call outs for each connection to each switch, i.e. C (common), NO
(normally open), NC (normally closed).
See sketch pg 9. |
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| 115 | MAN-GRD | 36 | Owners Manual | 30 | Bottom of the page add -
"Builder experience has indicated that it may be possible to spin a
Long-EZ when at or aft of the aft CG limit.
Analysis indicates that the spin mode or recovery would not be
effected by power. Recovery should be
forward stick, rudder against rotation and ailerons neutral or with the spin
rotation". |
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| 116 | a | 37 | Owners Manual | 30 | Change aft limit from 104 to
103. |
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| 116 | b | Note a1 | Section IIL | The engine installation plans
update and supercede information in Section I. Do not do any work aft of the firewall
without having Section IIL in your hands. |
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| 116 | c | Note a2 | Section IIL | Section IIL also has lots of
information on engines, which may help you to make your selection. |
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| 116 | d | MAN-GRD | 39 | Section I | 23 | 3 | CAUTION: A number of builders have not installed the
metal shields in the wing root areas as called out in Section I, Page 23-3 of
Long-EZ plans. It is possible that exhaust system radiated heat can damage the foam in the root of the wing. The metal shield eliminates this problem |
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| 117 | 40 | Section IIL | 10 | The Lycoming #STD 619 washer
should be replaced with an AN970-6 washer.
The Lycoming washer has too large a hole allowing it to slip over the
1.84" long spacer. This allows
the rubber bushings to be crushed more than they should be. |
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| 118 | 41 | High Perf. Rudder | R2 | Top
left hand corner. The sketch shows the
hinge attach screws and nutplates to be on the rudder and the rivets to be on
the winglet. This is in fact reversed
as can be seen in Photos #23 and #24. The hinge should be permanently mounted into the rudder with rivets and the attach screws and nutplates should be in the winglet. Clarification: The dimensions shown are what we used to mount these rudders in 3 different Long-EZs and are correct. The 39" dimension from the top of the rudder down to the "kink" in the rudder trailing edge is a reference dimension. The "kink" in the rudder varies from plane to plane. To lay out the rudders on your winglet, follow the instructions exactly as called out on Page R-1. |
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| 119 | 43 | Section I | 14 | 7 | parts #LWA4 and LWA5. Increase
the size on 8 LWA4 from 1 1/2" x 2" to 1 3/4" x 2" and on
two LWA5 from 2" x 2" to 2 1/4" x 2". The increase is in the vertical dimension
and is to allow more leeway when drilling the 5/8" wing mounting
holes. Several builders have come very
close to the edge of these parts, a couple have actually broken out. Breaking out is cause for rejection. |
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| 120 | 43 | Section IIL | 6 | Paragraph 2. There should be 4 AN509-10R8 screws in each
top attach point. LPC #100, CP32, page
7 incorrectly called this out as 3 screws. |
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